韩城矿业桑树坪二号井:将成本管控作为提升企业竞争力的关键
今年,韩城矿业桑树坪二号井面对当前市场不确定因素,桑树坪二号井不断创新管理方法,以适应市场变化和企业发展需求为宗旨,将成本管控作为提升企业竞争力的关键,通过一系列行之有效的措施,取得显著成效。
强化材料管理。充分发挥“钉钉”物资管理软件的智能化,从材料定额消耗计划入手,依据定额审批限额分批次领用消耗材料,做到勤领、少领,减少材料积压和浪费;坚持对井下材料跟踪管理及考核,提高材料跟踪管理水平,1-10月份组织井下材料跟踪管理128次,下发整改问题962条,同时充分发挥好矿井修配站工作职能,扎实开展回收复用及修旧利废工作,明确细化各归口部室目标任务,减少新材料投入,1-10月份回收复用材料961万元,修旧利废材料408万元。
提升自主能力。组织各专业部室自主完成三采区、四采区变更设计编制工作,节约外委费用约100万元;组织专业人员对3310末采阶段损坏、脱焊严重的支架进行升井大修,其余支架选择在井下3311切眼进行维修,让支架维修费用从每台5万余元降至每台1.7万余元,共节约大修费用350万元;坚持“避峰填谷”措施,通过调整井下采掘工作面出货时间,协调共用系统皮带统一出货,减少开机时间和频次,在节约电费的同时提高了皮带运输效率;优化强排系统,通过安装压力、液位、流量等传感器并调试集控系统,每班减少操作岗位工3人,全年可节省人工成本18万元。
坚持科技创新。3307-2综采工作回撤期间,用机械臂代替小绞车,应用铲板式搬运车作为运输工具,采用2台防爆电动葫芦代替装车平台进行设备换装,换装时间从原来2个小时缩短至20分钟,提高了采面回撤效率,减轻了劳动强度,同时节约费用支出约45万元;优化高位定向钻孔施工方案,将原设计6个203mm钻孔变更为9个165mm钻孔,钻孔覆盖密度提升了90%,同时减少了钻孔施工工序,节约打钻费约210万元;在北翼回风巷至北翼带式输送机巷施工过水钻孔代替管道抽排方式,减少管道铺设长度1410m,节约材料费用60万元;应用新工艺,对抽采管路连接方式用丝扣式淘汰插接式,保证抽采系统的可靠性,减少管道漏气,确保瓦斯浓度持续平稳。1-10月份瓦斯发电量超额完成计划任务,减少了电费支出。
该矿通过多措并举,成本管控效果显著,在提升经济效益的同时,也为企业的可持续发展奠定了坚实基础。(王楠 高彦波)