“在我们这里没有废品,只有放错了地方的资源。”8月16日,走进神南产业发展公司机电设备维修中心生产车间,就看到司师傅面前摆满了各种零部件,他聚精会神地敲打、焊补、组装、测试,看得笔者眼花缭乱。
从面上抓广度,点上抓深化,今年以来,机电设备维修中心坚持成本制胜,在降本增效、管理提效、全员创效多方面下真功、出实招,让成本理念体现在员工的自觉行为,渗透到工作中的每个角落。
致力于“实”,挖掘创效潜力
一根根废弃的旧扁铁经过拼装焊接,增加升降装置后就成了搬运设备的移动小车,检修下来的废旧螺帽、机加工切割下来的废旧铁屑经过巧妙构思变成扮靓厂区的铁艺,一堆“躺”在废料堆里的旧H架通过“医治诊疗”和强度测试再次走上生产一线……
如何将替换下的报废件“活用”已经固化于员工脑海。今年以来,维修中心坚持对旧件按月整理、精细化废旧物资管理台账,对回收废物做好分类,鼓励员工在修旧利废上勤动脑、多创新,深挖废旧物资“含金量”,维修过程中对非关键部件能利用旧件的绝不领用新件,最大限度地减少浪费,让废旧物资持续“发光、发热”。
“SGZ1250/3*1000破碎锤齿断裂,将断裂掉的板饨座对好找正后点焊固定到转子的原始位置上,选择适合的焊条和焊接工艺进行焊接后可继续使用。可节约采购费用累计约21.6万元。”
“MG900支撑滑靴磨损严重,对磨损面进行修正加工,补焊20mm耐磨钢板继续使用,按日常更换数量累计可节约成本11.52万元。”
……
2023年上半年,该中心利用生产空档期,对采煤机、三机、泵站报废进口配件进行详细梳理,集众智、汇众力,通过小改小革,优化工艺流程,实现了机械、电气、液压系统方面报废物资重复利用共45项331件,实现创效值约165.40万元,大大激发了全员降本增效的热情。
着眼于“降”,激活创效热情
“年平均10套1750台液压支架,约15000根千斤顶,我们自修1根可节约约1000元,一年自修500根,就能节约50万元;液压支架电液控,能自修的绝不外委、能合作维修的绝不整体外委。”
“车间检测人员严格按照方案检测,严禁过度维修,需要外委出厂的设备必须经车间、中心确认后再出厂。”该中心机电例会上,中心负责人再三强调道。
为充分调动全员参与降本增效的积极性、主动性,形成全员、全过程、全方位降本增效格局,该中心强化生产接续管理,优化生产施工安排,在自身能力允许的情况下,不断压缩外委业务量。针对体量最大的液压支架油缸、电磁阀等制定了自修立项清单,按照实施计划时间节点持续跟进。同时成立了中心、车间、班组三级修旧利废项目小组,结合生产实际,上下联动、集思广益,针对瓶颈问题协同逐个把脉问诊,极大程度减少了外委费用成本。
小油缸活塞杆、立柱中缸、活柱镀铬层修复,立柱外缸缸口、中缸缸口修复,电磁阀、电源箱检测修复……在该中心如火如荼地进行着。据了解,上半年仅液压支架千斤顶、电液控由外委转自修共完成73项3606件,实现修旧利废创效值约935万元,精准找到了降本增效“新阵地”。
发力于“变”,聚焦创效动能
如果降是成本管控的钥匙,那么“增”则是提高效益的“引擎”。
近日,一个高4054mm、臂长2500mm、重500kg的蓝色“巨人”亮相该中心液压车间,只见它挥舞着长长的手臂,灵活地将活塞杆放入组装平台,待导向套组装好后再将活塞杆组件取出放入待组装区。
“以前,将不同区域的各类千斤顶用天车吊运至组装区、再分类吊运至组装平台、组装好后再吊运至对应区域,一趟下来,大部分时间都耗费在吊装过程中,而且由于现场交叉作业多,场地局限,每个人经验不同等原因,吊装过程中存在二次损伤、作业人员窝工现象,现在有了机械臂,不仅这些问题解决了,富余的作业人员也可以安排到其他岗位,进一步实现了减员提效的目的。”油缸二班小组长王瑞荣说道。
智能机械臂的投入使用,使液压支架小油缸组装实现了一人多岗、人人可上手、任务安排不受限,可最大限度地提高工效、保证维修质量。
与此同时,该中心支架车间也紧抓创新这个“关键变量”,自制清洗作业机械臂,实现了清洗作业机械化。作业人员通过操纵阀控制油缸动作,使机械臂实现360°旋转,达到部件全方位、无死角清洗,有效降低员工作业劳动强度及安全风险,大大提高工作效率,促进液压支架检修过程中部件清洗工艺改进及提升。清洗工作“老大难”变成“香饽饽”。
据悉,为进一步加快机械化维修的步伐,逐步使职工从繁重的工作环境中解放出来,该中心将陆续将机械臂应用于立柱维修过程。同时,将加大创新力度计划年底实现自制清洗作业机械臂升级,不断提升中心的机械化水平和质量保障能力。