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机电设备零部件绿色再制造,助推企业降成本

发布时间:2021-09-10编辑:管理员

今年以来,彬长矿业有限公司生产服务中心以创新为引领,不断提升设备维修再制造技术能力,大力推行机电设备零部件绿色再制造应用,利用新工艺、新技术对损坏严重的设备进行再制造修复,降低设备报废率,提高设备的维修价值。

液压支架活塞杆和缸筒再制造,减少外委费用

在修复液压支架活塞杆和缸筒过程中,传统的电镀工艺已不符合当前的环保要求,亟需新的工艺替代。生产服务中心通过成立研发团队,加大科研投入,积极引进新设备、新工艺,逐渐形成了一套完善的液压支架再制造修复技术。

一方面,生产服务中心积极引进冷焊机、氩弧焊机和双脉冲高性能焊机,选配合适的合金焊丝,对液压支架立柱千斤活塞杆表面进行补焊、环焊、加工等修复处理,并按照国家标准进行盐雾测试,以达到活塞杆的表面尺寸、光洁度、硬度和耐腐蚀性等要求,实现活塞杆再制造修复。

另一方面,缸筒再制造修复利用软轴除锈机、缸筒珩磨修复专用设备,对立柱和千斤顶缸筒进行珩磨修复。通过拆卸缸筒、内孔除水和泥等杂质、软轴除锈、检测测量、珩磨修、磨砂磨去刀纹、600目磨砂抛光、质量检测等一系列工序达到修复的目的。

通过以上修复工艺的成功应用,该单位液压支架活塞杆和缸筒再制造数量提高30%,外委费用得到有效降低,企业的综合效益不断提高。

采煤机截割滚筒再制造修复,攻克技术难题

众所周知,采煤机在大修过程中,其截割滚筒在经过长时间使用后,滚筒的截齿座磨损、损坏严重,为了提高再制造修复能力,生产服务中心通过自主研究截齿座焊接工艺并自制定位工装,一举解决了截割滚筒修复的难题。

生产服务中心研发团队首先对新滚筒进行测绘,详细测量记录了所有截齿座的尺寸信息,再利用采煤机滚筒自身的结构特点制作特定工装,再对滚筒截齿座进行测量,判定磨损量超差5mm截齿座位置和数量。采用割枪和气刨的形式割除原焊缝,保证利用工装确定新截齿座的焊接位置进行焊接。维修完成并经过多次测算,经再制造修复的截割滚筒可达到出厂设计的尺寸和性能要求,满足矿井使用。

刮板机中部槽再制造修复,减低维修成本

刮板机中部槽在多次使用之后中板、底板磨损严重,磨损厚度超过50%的情况下,已达到报废标准,不能继续使用。生产服务中心针对刮板机中部槽中板厚度低于20mm(新件50%),底板厚度低于15mm(新件50%)的槽体进行换耐磨钢板修复。使用割枪将原中、底板依照原焊缝割掉,经测绘图纸,加工槽体新中板、底板,依照定位尺寸将新板重新焊接至槽体上,可恢复槽体使用性能。

生产服务中心主要进行液压支架活塞杆和缸筒再制造修复、采煤机截割滚筒再制造修复和刮板机中部槽再制造修复三个项目,通过加大自主维修和技术创新力度,改善工艺方法,提高维修水平,各类修复的零部件均能达到质量标准要求。经统计,生产服务中心材料费占比比计划指标下降了2.05%,材料费用得到了有效控制,提高了企业综合经济效益。



ISSN:1671-749X
CN:61-1382/TD